美優樂制冷壓縮機出現的故障主要原因有以下幾點;
1制冷壓縮機的進氣濾清器的故障:積垢堵塞,使排氣量減少;吸氣管太長,管徑太小,致使吸氣阻力增大影響了氣量,要定期清洗濾清器。
2 壓縮機轉速降低使排氣量降低:空氣壓縮機使用不當,因空氣壓縮機的排氣量是按一定的海拔高度、吸氣溫度和濕度設計的當把它使用在超過上述標準的高原上時,吸氣壓力降低等,排氣量必然降低。東莞壓縮機
3 氣缸、活塞、活塞環磨損嚴重、超差、使有關間隙增大,泄漏量增大,影響到排氣量。屬于正常磨損時,需及時更換易損件,如活塞環等。屬于安裝不正確,間隙留得不合適時,應按圖紙給予糾正,如無圖紙時,可取經驗資料,對于活塞與氣缸之間沿圓周的間隙,如為鑄鐵活塞時,間隙值為氣缸直徑的 0.06 100 0.09 100 對于鋁合金活塞,間隙為氣徑直徑的 0.12 100 0.18 100 鋼活塞可取鋁合金活塞的較小值。
4 填料函不嚴,產生漏氣使氣量降低。其原因首先是填料函本身制造時不合要求;其次可能是由于在安裝時,活塞桿與填料函中心對中不好,產生磨損、拉傷等造成漏氣;一般在填料函處加注潤滑油,能起到潤滑、密封、冷卻的作用。
5 壓縮機吸、排氣閥的故障對排氣量的影響。氣閥的閥座與閥片間掉入金屬碎片或其它雜物,導致關閉不嚴,形成漏氣。這不僅影響排氣量,而且還影響間級壓力和溫度的變化 這種問題的出現可能是由于一是制造質量問題,如閥片翹曲等,第二是由于閥座與閥片磨損嚴重而形成漏氣。
6 壓緊氣閥的壓緊力不當。壓緊力小,則要漏氣,當然太緊也不行,會使閥罩變形、損壞,一般壓緊力可用下式計算: p=k π /4 D2P2 D 為閥腔直徑, P2 為最大氣體壓力, K 為大于 1 值,一般取 1.5 2.5 低壓時 K = 1.5 2.0 高壓時 K = 1.5 2.5. 這樣取 K 實踐證明是好的氣閥有了故障,閥蓋必然發熱,同時壓力也不正常。
7壓縮機氣閥彈簧力與氣體力匹配的不好。彈力過強則使閥片開啟遲緩,彈力太弱則閥片關閉不及時,這些不僅影響了氣量,而且會影響到功率的增加,以及氣閥閥片、彈簧的壽命。同時,也會影響到氣體壓力和溫度的變化。
排氣溫度過高。
a.壓縮比較大;b.油溫過高;c.吸氣嚴重過熱,或旁通閥泄漏;d.噴油量不足;e.機器內部有不正常摩擦。
1)降低排壓,減小負荷。2)清洗油冷,降低水溫或加大水量3)增加供液量,加強吸氣保溫,檢查旁通管路。4)檢查油泵及供油管路。5)拆檢機器。
運轉時機器出現異常響聲。
a.轉子齒槽內有雜物;b.止推軸承損壞;c.主軸承磨損,轉子與機體摩擦;d.滑閥偏斜;e.運動部件連接處松動。
1)檢修轉子及吸氣過濾器。2)更換止推軸承。3)更換主軸承。4)檢修滑閥導向塊及導向柱。5)拆開機器檢修,加強放松措施。
滑閥動作不靈活或不動作。
a.電磁閥動作不靈活;b.油管路有堵塞;c.手動截止閥開度太小或關閉;d.油活塞卡住或漏油;e.滑閥或導向鍵卡住。
1)檢修電磁閥。2)檢修。開大截止閥。3)檢修油活塞或更換密封圈。
制冷系統由于各種原因受到污染以后,必須進行系統的清洗,下面就幾種制冷系統的清洗方法,其他制冷設備也可以借鑒,供大家在維修時做個參考,根據各自的條件選擇其中之一都可以有良好的效果。
一;使用氮氣清洗系統:打開系統,拆除壓縮機及各大件連接處,如蒸發器、冷凝器、過濾器、毛細管、四通閥、單向閥等,使用高壓氮氣逐段吹凈,四通閥、單向閥、毛細管單獨處理干凈,然后連接好各部件,繼續用氮氣吹一遍就可以安裝壓縮機了,最后抽真空加氟。不過使用氮氣清洗也并不完美,對壓縮機嚴重燒毀的系統清洗不徹底;
二;使用四氯化碳加氮氣清洗系統:打開系統,拆除壓縮機、過濾器、四通閥、毛細管、單向閥,把四氯化碳液體灌入系統,再用氮氣吹凈,拆下的部件單獨處理干凈,后續步驟同上。不過使用四氯化碳清洗有一個隱患,假如四氯化碳在系統中有殘留,會造成系統結蠟,影響效果甚至堵塞毛細管;
三;專業的系統清洗需要使用R113清洗液:清洗前先放出制冷系統管路內的制冷劑,拆卸壓縮機,從工藝管中放出少量冷凍油檢查其色、味,并看其有無雜質異物,以明確制冷系統污染的程度。清洗過程如下:先將清洗劑R113注入液槽中,然后啟動泵,使之運轉,開始清洗。對于輕度的污染,只要循環1小時左右即可。而嚴重污染的,則需要3--4小時。洗凈后,清洗劑可以回收,但經處理后方可再用,在貯液器中的清洗劑要從液管回收。若長時間清洗,清洗劑已臟,過濾器也會堵塞臟污,應更換清洗劑和過濾器以后再進行。清洗完畢,應對制冷管路進行氮氣吹污和干燥處理。槽、過濾器和泵在干燥處理時一定要與管路部分斷開。并在液壓管、吸液管的法蘭盤上安裝盲板,然后用真空泵對系統進行抽真空,在抽真空過程中,要同時給制冷管路外面吹送熱風,以利于快速干燥。最后將制冷管路按原樣裝好,更換新的壓縮機和過濾器。
